最近,胜利油田孤岛采油厂机采配备服务部QC小组“火”出了圈。“在世界大赛上捧回金奖,曾经是咱想都不敢想的事。”小组负责人张东波坦言。本年11月,该小组牵头研发的QC项目“抽油杆主动喷油设备”,被引荐参与第六届中心企业QC作用宣布赛,并代表国家赴斯里兰卡参与第49届世界质量办理小组会议,取得世界ICQCC作用金奖。
张东波是我国石化技能能手,也是孤岛采油厂归纳修理首席技师,他地点的机采配备服务部担负着孤岛采油厂抽油杆收回、清洗、修正的使命,年修正抽油杆约50万米。
以往修正抽油杆,都是运用天然气给清洗箱内的水加热,将抽油杆放置到热水内浸泡,通过软化剥离掉杆体外表的油泥进行整理洗刷。可是,清洗后的抽油杆由于露天寄存,外表简单生锈,锈蚀的抽油杆一旦投入出产,会缩短惯例运用的寿数。如果有铁锈掉落,还极易在井筒内形成抽油泵密封不严或卡泵,缩短检泵周期,添加作业本钱。
“小小的铁锈,就像扎在指尖的刺相同,给咱们的出产形成极大困扰。”许多班站职工都为此苦恼。
起先,职工依据寄存的抽油杆外表状况,选用“喷雾器人工喷涂柴油”的方法来进行防锈。可是抽油杆堆积在一起后,没方法做到均匀喷涂,仍然无法有用处理生锈问题,一起还添加了劳动强度。
人工喷油“斩草不除根”,这在张东波心里成了一个疙瘩。思来想去,他带领QC小组成员展开专项技能攻关。
一天,张东波忽然想到中学时做过的一个物理实验:将吸管中心剪个小口,90°弯折,一端刺进水中,一端放入口中并吹气,水杯中的水就沿着吸管上升,通过吸管中心的小口向外成雾状喷出。
想到这儿,他遭到启示:“这不正是咱们想要的作用嘛!”思路开始成型后,他马上与小组成员商议,决议规划出一套在线喷油设备,并将此次课题确认为“研发抽油杆主动喷油设备”。
该设备首要运用虹吸、喷雾器原理,通过高压气流将油箱内的废机油抽吸入雾化喷头,再通过高压气流将其雾化,喷涂在通过的抽油杆外表,使抽油杆外表掩盖一层薄薄的油膜,阻隔抽油杆与空气触摸。
至于喷涂介质,则选用废机油。张东波称,这样既可下降防锈本钱,又能运用和消减出产设备发生的废机油。
很长一段时刻,QC小组成员白日对清洗后的抽油杆进行盯梢记载,调查不同油膜厚度下的锈蚀程度,晚上就静心在出产线上剖析数据、重复实验。
进行了5组实验后,他们终究确认了适宜的目标数据,雾化器喷涂油膜厚度在0.1~0.2毫米,能够有用推迟锈蚀时刻,还不会形成落油污染。
为了确保抽油杆的喷涂作用,QC小组成员又规划了分体式油箱,对油箱液面与雾化器的高度做调整,便于油泵将机油输送至喷油设备。一起还规划安装了PLC(新式工业操控设备),对主动喷油精准操控。
本着安全安定、操作快捷的准则,研讨过程中,QC小组成员诲人不倦地修正图纸,每一个环节都做到细之又细。重复几十次的比照实验,修正了无数次的图纸细节,哪怕进步百分之一的覆油率也会让他们激动喝彩。
日复一日,他们一点点将各个细节统筹起来,规划了由机油雾化体系、机油供应体系、电气操控办理体系三大部分构成的抽油杆主动喷油设备,完全替代人工喷油并树立抽油杆主动喷油防腐的工艺流程,大幅度的进步工作效率,完成了安全、清洁出产。
2022年8月,通过现场实践使用,该设备对清洗后的抽油杆外表能够均匀喷涂一层薄薄的油膜,油膜掩盖率到达100%,推迟了抽油杆锈蚀时刻,完成清洁出产,到达规划要求。
不只如此,该设备运用后,还消除了因锈蚀导致的抽油杆作废要素,节省了抽油杆更新本钱,发明经济效益79.96万元。
主动化操作程度的进步,不只下降了劳动强度,改进了工作环境,还处理了持久困扰一线职工的难题。该设备一经投用,就得到了底层职工的认可和欢迎。
管理员
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